某預(yù)應(yīng)力機具公司月產(chǎn)量已達350萬件,夾片零件及其沖字自動裝置改造和改造。雖然機械裝置改造非常成功,但由于壓力機采用繼電器一接觸器控制方式,整個系統(tǒng)依賴硬線邏輯連接,故電氣故障比較多、接線復(fù)雜、維修時間較長,勢必影響公司的產(chǎn)品交貨期。而PLC編輯簡單、通用性強,尤其適合于壓力機比較密集的車間,較之單片機、微機控制具有成本較低、編程簡單、操作方便等優(yōu)點。公司通過對各種PLC產(chǎn)品進行分析比較,決定采用三菱FXln系列PLC,原因在于其擁有體積小、重量輕、適應(yīng)環(huán)境能力強及可靠性高等特點,同時具備很好的工作柔性,PLC控制電路不會隨工藝條件改變而改變。
1 壓力機的電氣原理圖
圖1為壓力機傳統(tǒng)的繼電器一接觸器控制電路及其工作原理。壓力機的控制線路分為主線路和副線路,其中主線路由一個三相異步電動機來驅(qū)動,而副線路包括起動,停止、控制、照明及雙手起動同步動能四個部分。照明線路從并接于起動/停止線路上的變壓器(TC)次級線圈接出。
主線路中的電動機由起動按鈕SB2、停止按鈕SB I及交流接觸器觸頭KM來進行控制。按下起動按鈕SB2時,接觸器觸頭KM接合,主電路接通,電動機即開始轉(zhuǎn)動;按下停止按鈕SB2時,接觸器觸頭KM釋放,主電路斷開,電動機即停止轉(zhuǎn)動??刂凭€主要是通過電磁鐵Yv使壓力機的操縱器進行工作。為了方便用戶,設(shè)置有雙手按鈕同步起動方式。如果壓力機配置了腳踏操作開關(guān),就必須配置安全裝置。
2 PLC電氣改造的工作原理
根據(jù)生產(chǎn)工藝要求確定壓力機輸入點為8,輸出點為7,I/O總數(shù)為15,具體地址分配如表1所示。采用三菱公司FXln一24MR一001可編程序控制器,其I/O總數(shù)為24,其中輸入點數(shù)目為14,類型為漏型,輸出點數(shù)目為10,類型為繼電器。
根據(jù)系統(tǒng)控制要求,經(jīng)過多次調(diào)試修改(圖1、圖2),最終確定了壓力機的梯形圖如圖3所示。
程序具體運行如下:
(1)合上電源總開關(guān)QS,PLC控制器通電運行,M8000接通,電源指示燈亮;
(2)旋閉照明燈旋鈕SA,X3接通,Y6接通,照明燈亮;旋開SA,X3斷開,Y6斷開,照明燈滅;
(3)按下電動機起動按鈕,X0接通,Y0接通并自保,KMl、KM3接通,電動機減壓起動,工作指示燈亮;T0開始計時;
(4)TO計時5秒時間到,T0常開觸點接通,T0常閉觸點斷開,Y2斷開,KM2斷開;YI接通并自保,KM2接通,電動機全壓運行;
(5)Y2常閉觸點與Y3常閉觸點在運行時,可形成互鎖;
(6)按下電動機停止按鈕SB2,X1接通,M0接通并自保,M0常閉觸點斷開,Y0、Y2斷開,控制KMl、KM2斷開,電動機停止運行;
(7)再次起動電動機時,按下電動機起動按鈕SBl,X1接通,Xl常閉觸點斷開,M0斷開,重復(fù)第(3)步;
(8)旋扭開關(guān)SAl為135°,踩住腳踏開關(guān)SF,X3接通,Y5接通,電磁鐵接通,壓力機進行沖壓;松開腳踏開關(guān),X3斷開,Y5斷開,電磁鐵斷電,壓力機停止沖壓;
(9)旋扭開關(guān)SAl為45°,兩手同時按下單雙手單次沖壓開關(guān)SB3和單/雙次按鈕SB4,X4、X5接通,Y5接通,電磁鐵接通,壓力機進行沖壓;T1計時時間很短,計時時間到,斷開Y5,控制電磁鐵斷開,實現(xiàn)雙手單次沖壓動作;
(10)旋扭開關(guān)SAI為90°,兩手同時按下自動按鈕SB6和單/雙次按鈕SB5,X6、X5接通,Y5接通并自保,進行連續(xù)沖壓;
(11)按下自動沖壓停止按鈕SB7,M0接通并自保,M0常閉觸點斷開,Y5斷開,電磁鐵斷開,沖壓停止。
3 結(jié)語
通過PLC改造可以達到以下效果:
(1)實現(xiàn)夾片沖字完全自動化,延時定時器的設(shè)計保證了壓力機安全可靠的運行;
(2)簡化了電氣線路。維護方便,減少日常維護的人數(shù),提高了勞動生產(chǎn)率。
(審核編輯: Doris)
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