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智光電機(jī)ZINVERT型智能高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)石化行業(yè)的應(yīng)用

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    1、簡(jiǎn)介
        中國(guó)石化廣州石油化工總廠(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣石化),位于廣東省廣州市黃埔區(qū),占地面積4.01平方公里,是華南地區(qū)現(xiàn)代化石油化工生產(chǎn)基地。廣石化一期工程于1978年投產(chǎn),全部工程于1992年12月通過(guò)國(guó)家竣工驗(yàn)收。總廠(chǎng)下轄煉油廠(chǎng)、化肥廠(chǎng)、設(shè)計(jì)院、研究所等19個(gè)二級(jí)廠(chǎng)、公司、院、所。主要有合成氨、尿素、常減壓蒸餾、催化裂化、連續(xù)重整、加氫精制、芳烴抽提、減粘裂化、溶劑脫瀝青、延遲焦化、氣體分餾、氫氟酸烷基化、甲基叔丁基醚(MTBE)、聚丙烯等煉油化工生產(chǎn)裝置31套,還建有6400噸/年和3000噸/年聚丙烯雙向拉伸薄膜生產(chǎn)線(xiàn)各一條,具有500噸/年制造一、二、三類(lèi)壓力容器和300噸/年機(jī)械加工能力。
    2、工藝介紹
         石化廠(chǎng)減粘渣油的生產(chǎn)是由原油通過(guò)分餾塔處理分餾后產(chǎn)生密度大而位于分餾塔底部的塔底油,塔底減粘渣油溫度高達(dá)350度,由分餾塔底泵抽取減粘渣油送往換熱器,再通過(guò)進(jìn)一步工藝處理后,形成可以直接燃燒的減粘渣油送往罐區(qū)。
         在渣油的生產(chǎn)過(guò)程中,工藝要求保證分餾塔底層渣油液位在一定的平衡范圍,根據(jù)工況流量的大小變化,要保證塔底油液位平衡,在分餾塔底泵工頻額定轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)分餾塔底泵出口閥門(mén)和換熱器出口調(diào)節(jié)閥門(mén)來(lái)進(jìn)行流量的調(diào)節(jié)。分餾塔底泵及其電機(jī)的型號(hào)如下:
        分餾塔底泵 型號(hào):4HED16DS
        操作介質(zhì):減粘渣油
        介質(zhì)溫度:350℃
        流 量:228m3/h
        揚(yáng) 程:>396m
        配套電機(jī) 型 號(hào):ET450L2
        額定電壓:6kV
        額定功率:370kW,
        功率因數(shù):0.86
         由于分餾塔底泵設(shè)計(jì)余量較大,渣油平均日產(chǎn)量為2500噸(104t/h),工頻運(yùn)行時(shí)底泵出口閥門(mén)開(kāi)度很小,只在2%~5%范圍內(nèi)調(diào)節(jié),因此閥門(mén)出口壓差很大,達(dá)34公斤,若工藝要求出口流量進(jìn)一步減少時(shí),出口閥門(mén)進(jìn)一步減小,壓差勢(shì)必進(jìn)一步增大,壓差過(guò)大,底泵出口管網(wǎng)自動(dòng)泄壓,造成較大的能源浪費(fèi),設(shè)備容易損壞。
        分餾塔底泵原采用某進(jìn)口品牌的一臺(tái)高壓變頻器,但安裝以來(lái)出現(xiàn)過(guò)多次故障,維修與備品備件提供時(shí)間很長(zhǎng),最終由于產(chǎn)品淘汰不再供應(yīng)備件而只好將故障的設(shè)備擱置,改回采用工頻運(yùn)行調(diào)節(jié)出口閥門(mén)的控制方式。2005年12月廣石化定購(gòu)廣州智光電機(jī)公司一臺(tái)型號(hào)為ZINVERT-A6H630/06Y高壓變頻調(diào)速系統(tǒng),安裝調(diào)試完成后,出口閥門(mén)開(kāi)度打開(kāi)至35%,通過(guò)調(diào)節(jié)底泵轉(zhuǎn)速,在滿(mǎn)足流量要求的情況下,轉(zhuǎn)速控制在約35Hz,閥門(mén)出口壓差降至18公斤,大大減少底泵出口管網(wǎng)壓力,有利于整個(gè)系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。


    3、改造方案
       分餾塔底泵的ZINVERT-A6H630/06Y高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)采用了手動(dòng)旁路配置。

       6kV電源經(jīng)變頻系統(tǒng)內(nèi)置刀閘K1到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經(jīng)刀閘K2送至電動(dòng)機(jī);6kV電源還可經(jīng)刀閘K2切換至工頻側(cè)直接起動(dòng)電動(dòng)機(jī)。一旦變頻裝置出現(xiàn)故障,即可馬上斷開(kāi)輸入側(cè)6kV開(kāi)關(guān)及刀閘K1,將變頻裝置隔離,切換刀閘K2至工頻側(cè),在工頻電源下起動(dòng)電機(jī)運(yùn)行。刀閘K1、K2之間具有閉鎖和防止誤操作功能。
       遠(yuǎn)方控制室的自動(dòng)化控制系統(tǒng)的根據(jù)工藝要求的減粘渣油流量與壓力的要求確定的要求調(diào)節(jié)變頻系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速,從而控制分餾塔底泵的轉(zhuǎn)速達(dá)到流量與壓力達(dá)到工藝要求。
    4、變頻改造收益

       從上表可以看出在分餾塔底泵出口閥門(mén)開(kāi)度較小時(shí),閥門(mén)壓差較大,所消耗的電量很大,出口閥門(mén)開(kāi)度增大后降低損耗效果顯著,由于軸承潤(rùn)滑和泵轉(zhuǎn)速的要求,轉(zhuǎn)速一般運(yùn)行在35Hz左右,因此設(shè)置最低頻率30Hz的運(yùn)行頻率限制,閥門(mén)開(kāi)度沒(méi)有繼續(xù)增大。按全年運(yùn)行335天、電價(jià)0.5元/kWh計(jì)算,分餾塔底泵變頻運(yùn)行一年節(jié)約電費(fèi)收益為:
    (250-80)×24×335×0.5=68.3(萬(wàn)元)。

    (審核編輯: 智匯小新)

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